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案例分析空压机油分堵塞

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发表于 2011-12-31 16:39 |只看该作者 |倒序浏览
案例一:一发电厂多台压机油分经常堵塞,更换频率高,1500小时左右压差大报警,该厂几台机器都有此故障。检查机器传感器正常,最小压力阀也未见异常,拆下油分发现油分表面有积碳且比较严重,检查空滤以及其连接管道并未见异常,空压机周围灰尘不明显,但却闻到一股刺鼻难闻的气味。后经过了解,旁边有个硫化塔,气味就是那个塔里面的硫化物传出来的。初步判断故障原因是由周边环境有硫化物导致,建议其改良空压机房的通风结构,将入风口改为背对硫化塔,出风口为正对着硫化塔:并对硫化塔改良,将排放降低到最低限度。经过半年的测试,后期所更换的油分都能用到3000-4000小时。( d0 Z6 B* V3 A: `  N
案例二:有客户反映一台110kw机器油分压差高报警。笔者到现场时,机器正在运行,观察其各方面工况均良好,报警显示还在闪烁,显示有1.23bar的压差,随即停机检查。停机后机器内部压力放空,观看PC板上显示有0.96bar的压差,油分的内部和外部此时并没有压力,故判断为传感器传感有误,建议用户更换。换上新品后,机器运行观察油分压差为0.25bar。
- Q8 p( E) T3 ~/ H) d5 x$ D; Z6 |5 y8 j" o案例三:一台75kw机器,客户反映才使用1800小时机器就油分压差高报警。笔者到现场观察,用户空压机房设计良好,通风、背光、阴凉,仔细检查机器发现进气软管上有一个长100mm宽5mm的裂缝。由此判定问题就在此处,由于空气中的灰尘杂质,没有经过空气滤清器的过滤直接进入了机器内部,污染了机器的油路系统,堵塞了油滤以及油分,缩短了油分的使用寿命。* D( _$ M" j' n$ q: k
案例四:一台110kw机器做完保养更换三滤及机油后,运行1500小时油分压差高报警。检查发现最小压力阀串通泄漏,该机器和旁边另外一台空压机轮流使用,由于空压机出口的排气管道是共通的,因故障机器的最小压力阀密封不严,旁边的空压机工作时,压缩空气进入了未启动的故障机器油分内部,高温的气体遇冷液化成水。久而久之,油分被水浸致使滤材受潮变质,微孔收缩,阻力变大从而导致油分过早堵塞。
$ v( a6 t# T! E案例五:一台110kw的空压机,机器压差报警并伴随着安全阀泄压,前往现场检查发现该机的空滤弹性垫移位,空滤安装不到位,空滤与空滤总成的平面接触的地方有缝隙,这样空滤根本不起作用,各种尘埃的空气直接由缝隙处进入机器内部,使油滤和油分容易堵塞,寿命提前终结!0 J& [3 D+ {& r) M# @/ `/ T8 n! c
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发表于 2012-1-4 15:00 |只看该作者
在案例中,灰尘的粒度有多大,运行等多久,这方的经验有吗
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发表于 2012-1-5 14:51 |只看该作者
此贴必火
! e) e0 _# @0 _) e# y9 f: c真精辟
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发表于 2012-1-7 14:30 |只看该作者
000000000000000太经典了
' m& D3 L9 \8 V) Q5 T* r9 o3 E- Z有空多发发此类的文章
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发表于 2012-1-12 16:26 |只看该作者
分析的很好!!
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发表于 2012-2-1 09:00 |只看该作者
补充:% r/ c9 v3 w/ E
排气温度低(使用频率低、温度设置低、冷却量配置不合理、没有温控阀等等):如果压缩机的排气温度低于露点温度时,压缩过程中产生的饱和水蒸气无法蒸发而冷凝析出,机油乳化后流动性变差,油分阻力增加导致报警,严重时会直接压塌油分芯。
  V5 ^2 A: P- I# h1 d$ m此问题还会导致另一故障:机油乳化后失去润滑性能,轴承会迅速出现磨损。当然,由于润滑油路有水,部份零部件还会出现生锈现象。. j/ ]; @! }$ Q, J
还有,不同的排气压力下,压力露点温度也是不同的,压力越高,排气温度应当随之升高。
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发表于 2012-2-19 18:52 |只看该作者
写得很好...继续努力
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发表于 2012-3-9 10:47 |只看该作者
排气温度低(使用频率低、温度设置低、冷却量配置不合理、没有温控阀等等):如果压缩机的排气温度低于露点温度时,压缩过程中产生的饱和水蒸气无法蒸发而冷凝析出,机油乳化后流动性变差,油分阻力增加导致报警,严重时会直接压塌油分芯。! C0 X- k6 P) e4 R3 n$ f) S
) s1 @' M3 V6 }) B此问题还会导致另一故障:机油乳化后失去润滑性能,轴承会迅速出现磨损。当然,由于润滑油路有水,部份零部件还会出现生锈现象空压机油还真的会这样啊。
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发表于 2012-3-9 20:20 |只看该作者
谢谢楼主,好文章啊
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