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网】近期,笔者参加上海某客户的压缩空气系统节能实践引发感悟,分享如下。
案例很典型:客户2台75kW空压机,一台工频和一台变频,由于出现两台全加载的工况下,每几天有不定时用气端压力不能维持的情况,严重影响产品质量和生产节奏。经空压机厂方专家对空压机站房踏勘,推荐加装一台高能效的75kW空压机,方案专业漂亮,投资回报小于2年,客户决定照办。
由于货期及安装需要时间,客户遵照笔者建议,做了压缩空气系统检漏及压差控制的整改,经一个半月的调试和运行,结论是2台空压机的产气量有余,平均运行功率在1.5台75kW空压机左右,最大运行功率1.7台75kW空压机,没有发生过用气端低压报警的状况,最低工况是一台变频运行还有调速空间。客户电费账单明显下降。
落地措施一:减少泄漏
1、优化工频空压机的加卸载设置及变频空压机的目标压力设置,努力避免空压机的卸载泄漏和空载工况;
2、系统中冷凝液排放的无损化改造;
3、用气端产线上的泄漏点用超声波检漏仪辅以肥皂水判定(如下图),并整改。


落地措施二:优化压差
1、更换系统中的过滤器芯,减小过程压差;
2、检查通常有压力不够用气点的管路,精确计算后,更换优化部分由于节流造成的用气点的软管;
3、挑选多个合适的位置,安装PID控制的节能阀,精准控制用气设备的使用压力。原来产线使用6kg的波动在0.7kg左右的气源,改善以后,使用端压力控制在4kg,平均波动值不大于0.2kg。产品质量明显稳定,用气量显著减少。


客户在看到效果的同时,真正的重视起了压缩空气系统技术管理和持续改善。
笔者从行业参与者角度看,节能服务商主推高投入高产出的项目,如更新替换高能效空压机、干燥机、气站翻新安装或者售气等,所以广受关注和参与,客户、服务商、设备厂家及政府部门都有积极性,当然点赞和可喜。而改善泄漏及压差,服务商服务成本大,专业性强,调试周期长,投资相对小,节能效果考核困难,故可能被忽视。
借用如下政府节能部门的截屏数据,说明压缩空气系统全过程节能很重要,尤其是过程和使用端的提高能效空间巨大,见效的关键是实践落地。

总而言之,能效是第一能源,压缩空气系统全过程都需要提高能效。欢迎业者朋友交流分享。
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由于货期及安装需要时间,客户遵照笔者建议,做了压缩空气系统检漏及压差控制的整改,经一个半月的调试和运行,结论是2台空压机的产气量有余,平均运行功率在1.5台75kW空压机左右,最大运行功率1.7台75kW空压机,没有发生过用气端低压报警的状况,最低工况是一台变频运行还有调速空间。客户电费账单明显下降。
落地措施一:减少泄漏
1、优化工频空压机的加卸载设置及变频空压机的目标压力设置,努力避免空压机的卸载泄漏和空载工况;
2、系统中冷凝液排放的无损化改造;
3、用气端产线上的泄漏点用超声波检漏仪辅以肥皂水判定(如下图),并整改。
落地措施二:优化压差
1、更换系统中的过滤器芯,减小过程压差;
2、检查通常有压力不够用气点的管路,精确计算后,更换优化部分由于节流造成的用气点的软管;
3、挑选多个合适的位置,安装PID控制的节能阀,精准控制用气设备的使用压力。原来产线使用6kg的波动在0.7kg左右的气源,改善以后,使用端压力控制在4kg,平均波动值不大于0.2kg。产品质量明显稳定,用气量显著减少。
客户在看到效果的同时,真正的重视起了压缩空气系统技术管理和持续改善。
笔者从行业参与者角度看,节能服务商主推高投入高产出的项目,如更新替换高能效空压机、干燥机、气站翻新安装或者售气等,所以广受关注和参与,客户、服务商、设备厂家及政府部门都有积极性,当然点赞和可喜。而改善泄漏及压差,服务商服务成本大,专业性强,调试周期长,投资相对小,节能效果考核困难,故可能被忽视。
借用如下政府节能部门的截屏数据,说明压缩空气系统全过程节能很重要,尤其是过程和使用端的提高能效空间巨大,见效的关键是实践落地。
总而言之,能效是第一能源,压缩空气系统全过程都需要提高能效。欢迎业者朋友交流分享。
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