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案例分析往复jdb电子游戏平台网站 活塞杆跳动影响

  【jdb电子游戏平台网站 网】1、引言
 
  5#芳烃联合装置GB-302C氢气增压机,是一台于1999年8月引进的,由德莱赛兰公司生产的双列两级对称平衡型往复jdb电子游戏平台网站 (型号:2HHEVL2)。jdb电子游戏平台网站 由一台功率为1900kW,转速为295r/min的电机来驱动。近年来由于装置生产的需要,经常处于高负荷运行状态中,jdb电子游戏平台网站 检修质量的好坏给装置的生产运行带来很大的影响,为满足生产装置的需要,提高jdb电子游戏平台网站 的检修质量显得尤为重要。本文着重分析jdb电子游戏平台网站 活塞杆径向跳动的影响因素及相应的解决办法。
 
   2、测量和调整活塞杆的跳动量
 
  2.1 测量活塞杆的跳动量
 
  (1)检查各级活塞杆在活塞往复运动一次行程中,活塞杆的水平径向跳动和垂直径向跳动,以检验运动机构综合检修效果。测量垂直方向的跳动量:一个表盘被安装在活塞杆顶部正12点的位置,并紧靠着承压密封填料,盘的针头必须垂直于活塞杆杆身。测水平方向的跳动量:表盘设置于活塞杆3点或9点位置紧靠于承压密封填料,取决于“靠近度”尽可能靠近。
 
  (2)活塞杆与十字头的连接必须正确张紧,并且十字头必须在下滑道上放平且贴合均匀。在下滑履和滑道之间,就其两端,在6点钟位置不应被插进间隙为0.04mm的距离,在下滑道四只角塞尺插进的间隙应该是均匀的。
 
  (3)盘动jdb电子游戏平台网站 ,直至活塞至机身端的行程止点。
 
  (4)按下表盘的“捏手”,使表盘上指针在刻度盘面时转一圈,使指针对准盘面上的零位标记。
 
  (5)盘动jdb电子游戏平台网站 180°,使活塞从机身端移动至气缸端,在这180°中的位移期间,所得的读数,无论是正或负,即为总跳动量,把它记录下来。
 
  为了检验读数的精确性,再盘动jdb电子游戏平台网站 180°(同方向一转) 回到曲轴初始位置,盘上的指针应仍然为零,否则测量表应移正,并且测量步骤要重做。
 
  百分表读数为正,表示十字头端位置的活塞杆相对的高出活塞;读数为负,表示十字头端位置的活塞杆相对的低于活塞(见表1)。
 
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  2.2 调整活塞杆的跳动量
 
  (1) 活塞杆跳动量的检测,应在水平和垂直方向分别进行,允许偏差为0.00015s,s为活塞行程(mm),GB302Cjdb电子游戏平台网站 的行程为355.6mm,也就是说允许偏差0.053mm。活塞杆跳动量可通过调整板上的4个外六角螺钉来调整。s*先,安装六角螺钉,然后采用液压工具放松十字头法兰张紧螺母,六角螺钉调整并且重新检验跳动量。
 
  (2)重新紧固十字头法兰张紧螺母,然后拆去调整板上的六角螺钉,保存以备后用。
 
  3、影响活塞杆跳动量的因素
 
  (1)气缸上接管的应力超值,或气缸支撑的变形,会使气缸的中心线偏移;
 
  (2)气缸与接筒接合处有毛刺、凸边,导致贴合面不良,引起气缸中心线偏移;
 
  (3)活塞支撑环或气缸镜面的过度磨损;
 
  (4)十字头与滑道之间的间隙超值,由于活塞杆和十字头法兰的重量,十字头机身端离开下滑道上翘的程度加剧,十字头端活塞杆轴线下移;
  (5)活塞杆弯曲。
 
  4、相应的解决方法
 
  4.1 如何解决气缸上接管应力超值,或气缸支撑变形的问题
 
  (1) 消除气缸上接管应力,只需将管道断开,在自然状态下重新配管,由气缸接管法兰开始向外延伸,与系统连接。
 
  (2) 弥补气缸支撑变形,可通过在支撑管与气缸接触面加减垫片,调整气缸的水平度。
 
  4.2 如何解决气缸与接筒接合处的毛刺、凸边对于接合处少量的毛刺、凸边,可通过锉刀、砂纸,用人工的方法进行修整(见表2、3)。
 
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  4.3 如何解决活塞支撑环或气缸镜面的过度磨损
 
  (1)气缸镜面磨损的修复。jdb电子游戏平台网站 长期运行,由于缸套与支撑环、活塞环之间存在相对运动,产生磨损是必然的。事实证明,z*大磨损部位经常出现在气孔附近,即z*外一道活塞环在止点时的位置。根据表1中对气缸镜面允许磨损量的要求,如果磨损量超标,或工作面出现明显机械损伤(如轴向沟槽) 时,可采用镗、磨或研磨的方法进行修理。气缸经镗孔后留有的研磨余量见表2。经镗缸处理后的气缸,内径与原设计缸径相比,其增大值不允许超过2%;减少的缸套壁厚量不允许超过原设计壁厚的1/12;增大的活塞力不允许超过原设计值的10%。镗去的内缸尺寸在直径上不超过2 mm时,仍可用原活塞和活塞环,否则需重新配置。
 
  (2)检查气缸内径,其z*大不柱度应符合表1要求,否则需进行镗缸或更换缸套。
 
  (3)活塞与气缸的安装间隙应符合厂家设计要求,如无设计值时,可参照下式计算:铸铝活塞为(0.16%~0.24%)D,铸铁活塞为(0.08%~0.12%)D。D为缸套内径。GB302C的活塞是铸铝的,因此,按照(0.16%~0.24%)D计算,一级活塞与气缸的安装间隙为(1.0~1.49)mm;二级活塞与气缸的安装间隙为(0.63~0.94)mm。(注:一级缸内径622.3mm,二级缸内径393.7mm。)
 
  (4)活塞和缸套内径的极限间隙应符合厂家设计要求,如无设计值时,可参照表3的数据。当它们之间的间隙超出厂家要求或是表3的数值时,应更换缸套以满足设计要求。
 
  (5)支撑环过度磨损
 
  可通过旋转支撑环,改变支撑位置或更换支撑环加以解决。
 
  4.4 如何解决十字头与滑道之间的间隙超值问题
 
  由于活塞杆和十字头法兰的重量,十字头机身端离开下滑道上翘的程度加剧,十字头端活塞杆轴线下移。为此,可通过加减滑履垫片或上下滑履更换位置来调整十字头轴线。
 
  (1)在下滑道受力的十字头,应通过增加气缸侧下滑履垫片,将其轴线调高,比滑道轴线高0.03 mm的左右,以预先补偿十字头下滑履在运行过程中的磨损。
 
  (2)对上滑道受力的十字头,应通过增加曲轴侧上滑履垫片,将其轴线调低,比滑道轴线低0.03 mm的左右,以预先补偿十字头上滑履在运行过程中的磨损。
 
  4.5 如何解决活塞杆弯曲问题
 
  (1)在往复运动过程中,活塞杆受氢气中颗粒和填料等的摩擦,它不仅表面会磨损,而且还存在弯曲变形的可能,如果是活塞杆弯曲变形,则应先热压校直,然后磨削修整,再进行喷涂修复或更换活塞杆。
 
  (2)GB302C活塞杆的材料是38CrMoAl,为了提高耐磨性,表面需氮化处理或镀陶瓷以增加其硬度。
 
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  5、分析活塞杆径向跳动量对jdb电子游戏平台网站 使用寿命的影响
 
  5.1 活塞杆径向跳动量对支撑环和缸套使用寿命的影响
 
  活塞杆径向跳动量的大小是衡量活塞与气缸同轴度的重要指标。缸套内壁底部通过支撑环除了承受活塞和活塞杆的部分重量外,还要承受工作时活塞杆上的一个分力F1,F1的大小与角θ(活塞杆轴线与缸套轴线之间的夹角) 有关,根据公式F1=FSinθ得知,θ角越大,F1就越大,作用在缸套内壁上的力就越大,而支撑环与气缸接触的承压面积却越小,从而导致支撑环和缸套磨损加快,以及缸套偏磨情形,大大缩短了它们的使用寿命。因此,当活塞杆径向跳动量超出允许范围时,应及时调整。
 
  5.2 活塞杆径向跳动量对活塞环使用寿命的影响
 
  安装在活塞槽内的活塞环应活动自如,由于活塞环存在接口间隙,因此,具有一定的张力,用手往里按压时,活塞环的外圆应全部埋入槽内,并且低于活塞表面0.5~1.0mm左右。活塞环在活塞槽中的侧间隙S应符合厂家设计要求,如无设计值时,可按下列公式计算:S=0.01h+H9/d9,h为活塞环的宽度,z*大允许活塞环侧隙参照表4。
 
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  见图2,活塞环装入气缸后,活塞环的弹力使之产生一个对缸套内壁的预压紧力。活塞通过往复运动对气体做功,排气一侧压力高,吸气一侧压力低,从而在活塞环两侧产生压差,活塞环端面被推向环槽压力低的一侧,阻止气体沿环槽端面泄漏;作用在环内表面的气体压力高于作用在环外表面的气体的压力,在压力差的作用下,活塞环外圆被挤向缸套内壁工作面,阻止了气体沿气缸壁面轴向泄漏。但是,当活塞杆径向跳动量严重超标时,使得活塞环外表面与气缸内壁,以及活塞环与活塞槽端面贴合面积变小,甚至活塞环在槽内卡涩,无法自由活动,导致气体通过热胀间隙时节流效果变差,容易产生内部串气,从而使jdb电子游戏平台网站 排气温度变高,无法满足工艺要求。
 
  5.3 活塞杆径向跳动量对填料和刮油环使用寿命的影响
 
  各填料环端面以及填料环与填料盒端面的接触应均匀,其接触面积大于等于端面面积的70%;填料、刮油环与活塞杆的接触均匀,且接触面积大于等于该组环面积的70%。见图3、4,组装后,填料和刮油环在各自的腔体内应活动自如,随着活塞杆的跳动而自动调整。但是,当活塞杆径向跳动量严重超标时,由于填料环和刮油环在各自盒中的侧隙不大,极易造成填料环和刮油环卡涩,在槽内不能自由浮动,其结果就是氢气与润滑油向外泄漏,活塞杆与填料和刮油环之间磨损加剧,jdb电子游戏平台网站 使用周期缩短。填料、密封环和刮油环的侧隙应符合厂家设计要求,如无设计值时,可参照表5。
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  5.4 活塞杆径向跳动量对十字头滑履使用寿命的影响
 
  正常条件下,受活塞杆和十字头法兰重量的作用,十字头机身端离开下滑道上翘,十字头端活塞杆轴线下移。当活塞杆径向跳动量超标时,机身端十字头上滑履以及活塞杆端下滑履磨损加剧,造成十字头滑板与导轨的间隙变大,jdb电子游戏平台网站 运转时,由于一、二级连杆中心线与曲轴中心线垂直方向所成的夹角不一致,导致曲轴受力不平衡,曲轴箱振动变大,严重时引起曲轴弯曲,主轴瓦、大头瓦磨损加剧,进而缩短了jdb电子游戏平台网站 的使用寿命,因此,检查及调整十字头滑板与导轨之间的间隙,使之符合厂家设计要求(或参照表6)是非常重要的。GB302C十字头(带滑履) 外圆直径φ533.4,十字头滑道顶部冷态间隙0.53~0.66mm。
 
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  6、结语
 
  从jdb电子游戏平台网站 的结构、受力分析以及工作原理我们可以发现,测量与调整活塞杆径向跳动在jdb电子游戏平台网站 检修过程中是极其重要的,它是衡量检修质量好坏的一个重要指标。当然,在调整活塞杆径向跳动时,一定要慎重,不要轻易改变十字头滑道与气缸的原始中心位置,因为,jdb电子游戏平台网站 出厂前都校验过,并且通过机加工来保证的。况且,正常的活塞杆径向跳动是由十字头、活塞运行间隙和正常的活塞杆下垂共同决定的,不要认为活塞杆垂直方向跳动值不为零,是由于气缸与十字头滑道未对中的缘故。常用的调整方法有以下3种:
 
  (1)十字头滑道顶部间隙超标,可通过加减滑履垫片或上下滑履更换位置来调整十字头轴线。
 
  (2)通过测量气缸内径和圆柱度,确定缸套是否需要修复或更换。如果缸套已磨损,但精度在允许范围内,可适当增加支撑环的厚度来调整活塞的轴线。
 
  (3)活塞杆正常下垂,可以通过十字头调整板上的4个外六角螺钉来调整活塞杆的轴线。
 
  参考文献
  [1] jdb电子游戏平台网站 组,王福利.石油化工厂设备检修手册[M].北京:中国石化出版社,2007.
  [2] 中国石油化工集团公司.活塞式jdb电子游戏平台网站 维护检程规程(SHS01013-2004)[M].北京:中国石化出版社,2004.
 

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